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1 焊接機器人系統故障診斷與維修流程
1.1 焊接機器人系統故障診斷
對于焊接機器人使用初期的故障現象,一開(kāi)始工作人員都會(huì )感到非常棘手,這主要是源于對焊接機器人機理認識膚淺所至。之后,通過(guò)各方面的努力,首先選定與此專(zhuān)業(yè)相近的科技人員和電氣、機械維修中具有豐富經(jīng)驗的工人;其次是對上述人員組織系統學(xué)習和培訓,并通過(guò)考核上崗;最后是建立完善的維修記錄和規范診斷程序。焊接機器人故障現象同其他機電一體化的設備故障類(lèi)似,因此,豐富的維修實(shí)踐經(jīng)驗以及對機理透徹理解是十分重要的。同時(shí),完整的故障記錄,即故障表述、診斷、維修記錄、維修后的跟蹤記錄也是必bu可少的重要條件。
1.2 焊接機器人故障維修流程
傳統的機電一體化設備發(fā)生故障之后,工作人員會(huì )選擇較為通用的維修程序和手段進(jìn)行故障處理,但這種方式往往缺乏對相關(guān)故障的實(shí)際分析,進(jìn)而導致故障處理不徹di,故障反復出現,進(jìn)而導致設備實(shí)際工作效率低下,工作壽命嚴重縮短。在實(shí)際工作中,如果僅僅具備一種系統的焊接機器人故障維修流程遠遠不能滿(mǎn)足現代工業(yè)生產(chǎn)的要求,故障維修工作的診斷環(huán)節是決定維修人員采取何種手段的重要工作環(huán)節,診斷工作的準確性主要由兩個(gè)因素決定:第一是焊接機器人故障信息報告的準確性;第二是工作人員對故障情況的理論判斷與分析能力。目前,焊接機器人的故障診斷工作主要包括常見(jiàn)故障、突發(fā)故障以及改進(jìn)缺陷等方面開(kāi)展,進(jìn)而有效彌補了單一故障診斷與維修方式的不全面。
2 焊接機器人故障排除措施
2.1 人為故障的排除
人為故障的排除可以從兩方面入手:與電氣系統無(wú)關(guān)的機械類(lèi)故障,僅針對機械零部件進(jìn)行修理或更換;電氣類(lèi)故障的維修要謹慎一些,首先檢查系統單元保護元件是否受損,未受損,則故障在前段;若受損,就對單元逐一檢查,也可采取單元件替換方式,分級處理;其次,還必須對操作人員進(jìn)行認真系統的培訓,最大限度減少因操作不當和維護保養不妥引起的人為故障,并使這種培訓制度化,嚴格考核。
2.2 焊接機器人自然故障排除
焊接機器人自然故障排除手段主要包括以下幾種:第一,在焊接機器人設備中增加聯(lián)軸器緩沖機構,進(jìn)而緩解設備啟動(dòng)瞬間的爆發(fā)性,同時(shí)將齒輪傳遞改為渦輪傳遞,以保證機器人運行定位的準確性;第二,調節定位傳感器的位置,以提高傳感器的精準度;第三,將焊接機器人的纜索式氣缸拖動(dòng)方式改為齒輪或齒條傳遞式的氣缸拖動(dòng)方式,這樣有利于鎖定氣缸工作,使胎具精準定位,進(jìn)而確保系統工作過(guò)程的可靠性,同時(shí)焊接機器人的重復定位精度也會(huì )提高,使焊接機器人尋跡位置誤差減??;第四,改進(jìn)接插件接口方式,增加卡簧防松或螺釘防松卡,同時(shí),考慮到環(huán)境粉塵、濕度等問(wèn)題,在接口處采取密封處理,減緩腐蝕性氧化;第五,改進(jìn)產(chǎn)品零件的定位方式,提高基準定位銷(xiāo)等的強度,使夾具的可靠性提高,操作更為便捷。
2.3 焊接機器人突發(fā)故障排除
突發(fā)性故障排除的主要難點(diǎn):一是焊接機器人控制部分單元控制板元件故障,反映在六軸臂在工作時(shí)突然死機;二是送絲系統故障,有時(shí)往往一個(gè)導電嘴就足以死機;三是穩壓電源故障,這類(lèi)故障常引發(fā)整個(gè)系統不穩定,但對焊接參數影響較小,這類(lèi)故障在初期的診斷中較困難;四是六軸臂某個(gè)軸系執行元件伺服電機等故障。還有多種突發(fā)故障現象,修理的難點(diǎn)主要是診斷分析較難和備件的準備不足。
3 焊接機器人故障排除具體案例
案例一:FANUCM—10i焊接機器人配備R—30iB控制系統,在其運行過(guò)程中突然出現停機情況,同時(shí)報警顯示:SRVO-021SRDYOFF(G∶2A∶1)。在處理該故障時(shí),工作人員首先應對報警進(jìn)行復位,但如果無(wú)法正常復位則需根據設備說(shuō)明書(shū)進(jìn)行原因診斷。查閱說(shuō)明書(shū)關(guān)于該報警的故障原因為:所顯示的群組、軸所對應的伺服放大器的準備就緒信號關(guān)閉。工作人員初步判斷,故障原因應該是焊接機器人外部旋轉軸的第一個(gè)伺服電動(dòng)機出現異常。為進(jìn)一步證實(shí)故障原因,工作人員對伺服電動(dòng)機側抱閘電壓進(jìn)行測量,顯示為0V,而伺服放大器側抱閘電壓為正常電壓24V,判斷為伺服電動(dòng)機抱閘未打開(kāi),導致設備控制器報警。更換編碼器線(xiàn),抱閘線(xiàn)后,復位該報警后顯示報警號為SRVO-062BZAL異常(G∶2A∶1),進(jìn)行脈沖復位并校準該軸零點(diǎn)后設備恢復正常。