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馬扎克數控機床參考點(diǎn)編碼器類(lèi)類(lèi)故障分析與維修
按機床檢測元件檢測原點(diǎn)信號方式的不同,返回機床參考點(diǎn)的方法有兩種,即柵點(diǎn)法和磁開(kāi)關(guān)法。•在柵點(diǎn)法中,檢測器隨著(zhù)電機一轉信號同時(shí)產(chǎn)生一個(gè)柵點(diǎn)或一個(gè)零位脈沖,在機械本體上安裝一個(gè)減速擋塊及一個(gè)減速開(kāi)關(guān),當減速撞塊壓下減速開(kāi)關(guān)時(shí),伺服電機減速到接近原點(diǎn)速度運行。當減速撞塊離開(kāi)減速開(kāi)關(guān)時(shí),即釋放開(kāi)關(guān)后,數控系統檢測到的第一個(gè)柵點(diǎn)或零位信號即為原點(diǎn)。•在磁開(kāi)關(guān)法中,在機械本體上安裝磁鐵及磁感應原點(diǎn)開(kāi)關(guān)或者接近開(kāi)關(guān),當磁感應開(kāi)關(guān)或接近開(kāi)關(guān)檢測到原點(diǎn)信號后,伺服電機立即停止運行,該停止點(diǎn)被認作原點(diǎn)。
1.系統開(kāi)機回不了參考點(diǎn)、回參考點(diǎn)不到位、找不到零點(diǎn)或回參考點(diǎn)時(shí)超程
1)回參考點(diǎn)位置調整不當引起的故障,減速擋塊距離限位開(kāi)關(guān)行程過(guò)短
2)零脈沖不良引起的故障,回零時(shí)找不到零脈沖
3)減速開(kāi)關(guān)損壞或者短路
4)數控系統控制檢測放大的線(xiàn)路板出錯
5)導軌平行/導軌與壓板面平行/導軌與絲杠的平行度超差
6)當采用全閉環(huán)控制時(shí)光柵尺進(jìn)了油污
2.機床回原點(diǎn)后原點(diǎn)漂移或參考點(diǎn)發(fā)生整螺距偏移的故障
1)參考點(diǎn)減速信號不良引起的故障
2)減速擋塊固定不良引起尋找零脈沖的初始點(diǎn)發(fā)生了漂移
3)零脈沖不良引起
4)減速擋塊安裝位置不合理,使減速信號與零脈沖信號相隔距離過(guò)近
5)機械安裝不到位
3.攻絲時(shí)或車(chē)螺紋時(shí)出現亂扣
1)零脈沖不良引起的故障
2)時(shí)鐘不同步出現的故障
3)主軸部分沒(méi)有調試好,如主軸轉速不 穩,跳動(dòng)過(guò)大或因為主軸過(guò)載能力太差,加工時(shí)因受力使主軸轉速發(fā)生太大的變化
4. 回參考點(diǎn)的位置隨機性變化
1)干擾
2)編碼器的供電電壓過(guò)低
3)電機與絲杠的聯(lián)軸節松動(dòng)
4)電動(dòng)機扭矩過(guò)低或由于伺服調節不良, 引起跟蹤誤差過(guò)大
5)零脈沖不良引起的故障
5.主軸定向不能夠完成,不能夠進(jìn)行鏜孔,換刀等動(dòng)作
1)脈沖編碼器出現問(wèn)題
2)機械部分出現問(wèn)題
3)PLC調試不良,定向過(guò)程沒(méi)有處理好
事例1:
故障現象:一臺數控車(chē)床,X、Z軸使用半閉環(huán)控制,在用戶(hù)中運行半年后發(fā)現Z軸每次回參考點(diǎn),總有2、3mm的誤差,而且誤差沒(méi)有規律。
故障分析:調整控制系統參數后現象仍沒(méi)消失,更換伺服電機后現象依然存在,后來(lái)仔細檢查發(fā)現是絲杠末端沒(méi)有備緊,經(jīng)過(guò)螺母備緊后現象消失。