廣州數控GSK980TD系統故障報警分析
廣州數控GSK980TD系統故障報警分析:
摘要: gsk980td為廣州數控機床廠(chǎng)推出的數控車(chē)床加工系統,某客戶(hù)現有7臺濟南一機的數控車(chē)床配備此系統。在長(cháng)期的數控實(shí)訓中,該系統出現各種故障報警,接下來(lái)通過(guò)運用診斷方法和具體案例對該系統出現的各種常見(jiàn)故障做出分析和診斷。
關(guān)鍵詞: 廣數系統 診斷方法 案例分析
1.廣數系統
某客戶(hù)使用的是濟南機床廠(chǎng)生產(chǎn)的數控車(chē)床ck6136e,該機床配備廣州數控研制的gsk980td系統,此系統是廣州數控gsk980ta的升級產(chǎn)品,采用了32位高性能cpu和超大規??删幊唐骷pga,運用實(shí)時(shí)多任務(wù)控制技術(shù)和硬件插補技術(shù),實(shí)現um級精度運動(dòng)控制和plc邏輯控制。
gsk980td車(chē)床cnc同時(shí)具備運動(dòng)控制和邏輯控制功能,可完成數
控車(chē)床的二軸運動(dòng)控制,還具有內置式plc功能。根據機床的輸入、輸出控制要求編寫(xiě)plc程序(梯形圖)并下載到gsk980td,就能實(shí)現所需的機床電氣控制要求,方便了機床電氣設計,也降低了數控機床成本。
2.診斷方法
診斷是進(jìn)行數控機床維修的關(guān)鍵,可以迅速查明故障發(fā)生的原因,起到預防故障的發(fā)生和擴大的作用。實(shí)際操作中,數控機床的故障報警診斷方法有下列幾種:
①一般診斷法。首先對數控機床的機械、電氣、液壓等部分進(jìn)行的檢查,主要包括檢查電源的安裝規格是否符合要求;伺服驅動(dòng)、電機、輸入/輸出信號等的連接是否正確;主要電器元件,機械部件等運行是否有明顯的損壞。
②動(dòng)作診斷法。主要通過(guò)觀(guān)察機床的實(shí)際加工動(dòng)作,判斷機床動(dòng)作不良部位,由此可以找到故障源。
③參數診斷法。通過(guò)檢測運行元件的工作狀態(tài)分析故障原因,主要有伺服進(jìn)給系統,主軸驅動(dòng)系統,電源模塊等部件的主要參數以及數控系統輸入輸出信號等狀態(tài),也可以根據廣數系統中的診斷參數進(jìn)行檢測。
④加工診斷法。通過(guò)實(shí)際的加工操作以及特殊的程序編制,查找故障報警的一種方法。如在mdi方式下自動(dòng)執行換刀,執行g(shù)00或g90等指令進(jìn)行實(shí)際運行檢測,基本能確定故障發(fā)生的具體原因。
3.案例分析
①超程報警。在長(cháng)期的實(shí)訓中出現多的是超程報警,具體可以總結為以下兩種情況。1是在執行回參考點(diǎn)的操作時(shí),x軸和z軸的位置距離參考點(diǎn)行程過(guò)短造成的。以回x軸參考點(diǎn)為例,簡(jiǎn)單有效的解除方法是按住超程報警按鈕,用復位鍵取消報警,將x軸移動(dòng)到與回參考點(diǎn)方向相反并且遠離參考點(diǎn)的行程范圍,然后再執行回參考點(diǎn)操作;第二種是參考點(diǎn)行程擋塊松動(dòng)或擋塊位置發(fā)生變化引起的報警,只要固定或重新調整擋塊就可以排除故障。以實(shí)際為例,一臺濟南機的gsk980td數控車(chē)床,在回零過(guò)程中x軸找不到參考點(diǎn)。這時(shí)仔細觀(guān)察回參考點(diǎn)的過(guò)程,x軸向正方向移動(dòng),直到壓到限位開(kāi)關(guān),出現減速現象。根據實(shí)際實(shí)訓中常見(jiàn)經(jīng)驗,可能是行程開(kāi)關(guān)出現問(wèn)題,打開(kāi)開(kāi)關(guān)蓋子檢查發(fā)現行程開(kāi)關(guān)接線(xiàn)頭掉了,從新連接開(kāi)關(guān)后排除故障。還有一臺z軸回參考點(diǎn)時(shí)向尾座移動(dòng),碰到限位開(kāi)關(guān),刀架沒(méi)有減速現象,趕緊按下急停按鈕,發(fā)現不起作用,按下復位按鈕后刀架停下。檢查急停按鈕,發(fā)現損壞,更換急停按鈕后,故障排除。
②刀架故障。在實(shí)訓過(guò)程中,一臺廣數系統的車(chē)床在使用g90加工工件時(shí),外圓車(chē)刀加工外圓時(shí)出現撞刀現象,按“復位”鍵后把刀退出工件。首先檢查刀具有沒(méi)裝夾牢固,檢查確定刀具安裝到位;其次檢查加工背吃刀量是否過(guò)大,查看程序,屬于正常加工范圍內;由于在加工中出現撞刀現象,檢查確定加工程序編寫(xiě)正確;一時(shí)查找不出原因。于是將重新裝夾工件進(jìn)行試加工,運行正常??稍谥匦逻B續加工幾個(gè)工件后,又出現相同的故障,檢查后故障原因始終沒(méi)有查出,只好通過(guò)聯(lián)系廠(chǎng)家專(zhuān)業(yè)維修人員,溝通后,分析常見(jiàn)刀架的故障原因,可能是刀架的機械故障。于是使用手動(dòng)進(jìn)行試車(chē),移動(dòng)拖板、啟動(dòng)主軸、轉動(dòng)刀架,就在連續手動(dòng)轉動(dòng)刀架時(shí),發(fā)現刀架出現松動(dòng),在運行過(guò)程中不能自動(dòng)鎖緊,判斷是刀架系統故障,但在加工運行中出現故障后并沒(méi)有顯示“報警”,可以確定是刀架機械故障。于是將刀架拆卸后發(fā)現里邊的1個(gè)彈簧定位反靠銷(xiāo)斷裂(數控電動(dòng)四工位方刀架里邊配有4個(gè)彈簧定位反靠銷(xiāo)),在切削運行過(guò)程中,當背吃刀量過(guò)大或工件硬度過(guò)高時(shí),刀架轉動(dòng)到某一工位,未斷裂的彈簀定位反靠銷(xiāo)受力時(shí),刀架可以自動(dòng)鎖緊,刀具車(chē)削正常,當刀架轉動(dòng)到某一工位, 斷裂的彈簧定位銷(xiāo)受力過(guò)大時(shí),刀架便不能自動(dòng)鎖緊,刀具車(chē)削時(shí)便出現撞刀故障。在對刀架進(jìn)行全面檢查后,刀架電器控制部分正常,應是刀架機械方面故障,通過(guò)更換掉斷裂的彈簧定位反靠銷(xiāo)后,安裝好刀架重新試車(chē),故障消失,機床運行正常。
③參數報警。一臺數控車(chē)床,在回參考點(diǎn)的時(shí)候出現“急停報警”,
面版顯示“000急停報警esp 輸入開(kāi)路”,估計是超程引起的,現在通過(guò)超程解除開(kāi)關(guān)把刀架移到行程范圍內了,但報警還是解除不了,分析可能行程開(kāi)關(guān)損壞,但通過(guò)檢查開(kāi)關(guān)正常。于是打開(kāi)參數界面,找到狀態(tài)參數,此時(shí)顯示參數為0000000,通過(guò)錄入按鈕把參數改為00110000,故障得到解除,急停報警消失。
一臺車(chē)床2個(gè)月沒(méi)有使用,當首次打開(kāi)電源后輸入轉速s600以后,主軸旋轉,但此時(shí)主軸旋轉緩慢,面板顯示實(shí)際轉速只有30轉左右,停機檢查。打開(kāi)數據參數界面,找到設置主軸轉速的各參數,發(fā)現37#首檔轉速,38#第二檔轉速,39#第三檔轉速及40#第四檔轉速參數顯示都為50,分析原因為主軸參數出現偏差。于是查找資料,通過(guò)錄入按鈕修改37#參數為910,38#參數為3000,39#參 數和40#參數均為9999.錄入結束后重新輸入轉速s600,此時(shí)機床主軸旋轉正常,面板顯示輸入實(shí)際轉速,故障解訣。
在長(cháng)期的數控機床實(shí)訓中,對gsk980td廣數系統的故障報警有了一定的經(jīng)驗,在具體的維修中擁有足夠的經(jīng)驗為廣大客戶(hù)提供檢修。